班組長趙明明是出了名的“閑不住”,他對發現問題、研究對策有著無窮的熱情
遇到難題他總是第一個站出來
本報記者 賴志凱 本報通訊員 楊立文
《工人日報》(2024年12月03日 08版)
在首鋼京唐熱軋作業部1580產線上,丁班軋機組長、高級技師趙明明是出了名的“閑不住”。對待每一項工作,他都展現出極高的責任感和無窮的工作熱情。從解決各項技術難題、突破重點課題,到獲得首屆全國“紅旗杯”班組長大賽優勝選手稱號,趙明明不斷探索前行,成為看似簡單傳統、實則挑戰不斷的熱軋軋鋼行業帶頭人。
作為軋機區域的班組長,遇到難題他總是第一個站出來。帶鋼質量是體現熱軋產品競爭力的關鍵。在實際生產中,帶鋼表面的氧化鐵皮缺陷較為常見,這不僅嚴重影響帶鋼的表面質量,還對軋輥的消耗指標造成不利影響。
趙明明看在眼里,急在心上。在探究氧化鐵皮缺陷產生的過程中,他意識到:“當輥面接觸弧長較大時,軋輥氧化膜容易剝落,從而導致氧化鐵皮的形成。”隨后,他將注意力集中在軋輥直徑上,用數據分析軋輥直徑與帶鋼氧化鐵皮產生的關聯,通過與專業團隊的深入研究,對機架間冷卻水系統和軋機壓下率等關鍵參數進行了優化調整。這些改進措施成功地將氧化鐵皮缺陷的發生率降低了0.029%,年綜合效益提升了約180萬元。
俗話說,“工欲善其事,必先利其器”。設備的穩定運行直接影響到產品質量。圍繞設備穩定,趙明明又動起了腦筋。
在例行巡檢時,趙明明發現軋機班組粗軋區域的輥道設備總是長期保持運轉,即使無鋼通過時,輥道也是以低速保持怠速運轉,這就浪費了大量能源。“在確保生產的條件下,能否停轉一部分輥道呢?”趙明明看著運行的輥道沉思。巡檢結束,趙明明立即聯系設備、工藝等相關人員共同研究對策,尋找解決方法。通過討論,大家優化輥道運行邏輯,大幅降低電耗,年節約電費60萬余元。
“只有立足崗位,結合現場實際深挖設備潛能,打通降本堵點,才能不斷創造效益。”趙明明深有感觸地說。



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