進入10月下旬,北國江城寒風漸起。在吉林石化公司煉油廠,常減壓車間工藝一班班長周俊華主導的蒸汽伴熱改低溫熱伴熱項目,不僅為化工裝置筑起了冬季安全屏障,更創下年增效23.5萬元的好成績。
吉林市地處高緯度地區,冬季長達5個月,低溫、暴雪、凍雨等極端天氣較多。“往年一入冬,裝置就進入‘冬防’模式”,指著管廊上整齊排列的伴熱管線,周俊華告訴記者,Ⅰ常減壓裝置原有140條蒸汽伴熱管線,雖能保障設備不凍堵,但存在兩大“痛點”:一是蒸汽消耗量大,新鮮水補給成本高;二是疏水器多,凝結水回收管線容易出現凍堵、泄漏,班組每天都要額外投入人員進行巡檢維護,忙得不可開交。

作為深耕裝置操作與技術攻關的“老班長”,周俊華在一次巡檢中發現,Ⅰ常壓裝置爐區的16條火嘴蒸汽伴熱管線,用低溫熱水替代加熱,其實也可以滿足冬季生產條件。“低溫熱伴熱水溫穩定,熱能損失少,新鮮水成本也低,要是把這16條管線改造了,肯定能省不少蒸汽!”這個念頭讓周俊華眼前一亮,他連夜測算改造的可行性:單條火嘴伴熱管線每小時可節約蒸汽0.02噸,16條管線每小時就能減少蒸汽消耗0.32噸。
周俊華的改造方案得到了車間充分肯定,他與生產骨干們一起制定“拆、保、封”三步改造方案。拆除伴熱給汽盤下易凍堵的22個凝結水回收管線及疏水器;保留給汽盤底部排凝功能;對蒸汽管線斷口進行封堵,做到“零泄漏、零隱患”,僅用3天就完成全部改造施工。
“改造后效果太明顯了!”車間操作員孟祥吉滿懷喜悅地說:“不僅儀表沒再出現凍堵情況,設備運行更穩定,我們維護的工作量也大大減少。”
據測算,按冬季180天、蒸汽170元/噸計算,僅這16條改造后的管線,每年就能節約蒸汽1382.4噸,實現創效23.5萬元。

如今,周俊華的技改方案已被煉油廠評為2025年三季度“合理化建議項目獎”。周俊華告訴記者:“下一步我們要把這個‘節能密碼’推廣到整套裝置,讓能量充分利用的‘綠色智慧’,成為工廠降本增效、安全過冬的‘金鑰匙’。”(工人日報客戶端記者彭冰 通訊員楊志達)





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